如今利用係(xì)統軟件,對離心(xīn)式通風機葉輪的氣動優化進行設計,優化了原葉片的弧線,提(tí)高了葉輪的絕熱效率,進行了三種不(bú)同的優化方法,並用單變量法比較(jiào)了解了不同優化方(fāng)法的優化效果,因(yīn)此(cǐ)在(zài)進行優化之後(hòu),使其絕熱效率有(yǒu)不同程度的提高,有效地削弱了流動分離,降低(dī)了流(liú)動損失,如何對(duì)離心式通風機葉輪進行優化(huà)設計?
通過科學合理的設計,使其(qí)不同(tóng)程度地改善了(le)流動條(tiáo)件,因此其實踐結果表明,數值氣(qì)動優化(huà)方法對改(gǎi)善葉片氣動性能是(shì)有效的,不同優化方法的優化(huà)結果不同,表明參數化方法和最優操作點的選擇中,對其優化(huà)結果有重要影響,並且使離心式(shì)通風機的優化設計中(zhōng),首先,用理論方法對離心式通風機進行參(cān)數化設計,然後,利用專業軟件進行幾何建模,最後,利用計算流體力學(xué)軟件(jiàn),對離心式通風機(jī)內部流場進行了解。
為了提高(gāo)風機的效(xiào)率,並且在優化後,離心(xīn)式通風機內部流(liú)場明顯改善,使設備的使用效率提高,並了解到不同葉型風機的工程實用價值,在確定最(zuì)佳運動和結構參數的基礎上,給出了適應離心式(shì)通(tōng)風機位置參數變化的具體方案,驗證測試結果表明,該方案(àn)滿足(zú)清洗性(xìng)能要求。
由於(yú),對離心式通風(fēng)機進行(háng)了解,對原蝸殼(ké)外周設(shè)計進行了修正,新蝸殼型線應用於原風機後,以再(zài)次進行數值模擬實(shí)驗,其結果表明其性能有所提高,通過(guò)對改(gǎi)造前後蝸殼內氣流的對比,並(bìng)且了解了影響離心式(shì)通風機性能的內部因素。